甘蔗制糖工程為完成達(dá)標(biāo)排放引進(jìn)的污泥帶式壓濾機(jī)也在裝機(jī)調(diào)試當(dāng)中
眼下正是榨蔗旺季,寧糖廠(chǎng)房里機(jī)器轟鳴,一片忙碌,但越是繁忙就越不能忽視環(huán)保。為完成達(dá)標(biāo)排放,寧糖在2006年投入重金的基礎(chǔ)上2007年又相繼投入500多萬(wàn)元進(jìn)行技改,增加廢水末端處理設(shè)施,增建一個(gè)2000立方米的沉淀池和一臺(tái)曝氣風(fēng)機(jī)及管道,出水口在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備日前已全部安裝完成并投入使用,最新引進(jìn)的污泥帶式壓濾機(jī)也在裝機(jī)調(diào)試當(dāng)中。
海棠也“不甘示弱”,投資1115萬(wàn)元對(duì)公司生產(chǎn)一線(xiàn)開(kāi)展清潔生產(chǎn)和對(duì)原來(lái)的廢水末端處理系統(tǒng)進(jìn)行全面改造。目前,新建的兩座冷卻塔和廢水末端處理池已經(jīng)使用,出水口已安裝在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備,4臺(tái)無(wú)濾布真空吸濾機(jī)和14臺(tái)印度式節(jié)水冷凝器已全部完成安裝并投入使用。
而大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),則是兩家糖廠(chǎng)節(jié)能減排的又一力舉。以水循環(huán)利用為例,技改前,榨1噸甘蔗需水15噸,而且產(chǎn)生的廢水不經(jīng)過(guò)循環(huán)就直接排放,COD高達(dá)700mg/L;技改后,榨蔗過(guò)程中產(chǎn)生的甘蔗水、鍋爐沖灰水、工藝?yán)淠冉?jīng)過(guò)循環(huán)冷卻后,工藝?yán)鋮s水基本上達(dá)到100%利用,不用補(bǔ)充新鮮水;而機(jī)械設(shè)備的冷卻水,通過(guò)封閉式循環(huán)也達(dá)到了零排放。現(xiàn)在榨1噸蔗僅需新鮮水0.5噸,比原來(lái)減少14.5噸,按照糖廠(chǎng)每個(gè)榨季榨甘蔗260萬(wàn)噸算,可節(jié)約水3770萬(wàn)噸,這是一筆很大的資金。
當(dāng)然,蔗渣也是“一寶”。在寧糖,每年供應(yīng)造紙廠(chǎng)的蔗渣就有1800多萬(wàn)元。此外,糖廠(chǎng)的鍋爐由原來(lái)的燒煤改成燒蔗渣,使二氧化硫零排放的同時(shí),通過(guò)燒渣產(chǎn)生蒸汽發(fā)電、煮糖,發(fā)電量完全可供廠(chǎng)房的機(jī)械用電,大大降低了生產(chǎn)成本;渣灰還可供化肥企業(yè)和蔗農(nóng)做肥料之用。此外,通過(guò)過(guò)濾沉淀的濾泥也是上好的肥料,用濾泥混合其他肥料回施蔗地,甘蔗可增產(chǎn)20%。下一步,糖廠(chǎng)將考慮把濾泥充分利用起來(lái),建設(shè)一家復(fù)合肥料廠(chǎng),返銷(xiāo)給蔗農(nóng),提高甘蔗產(chǎn)量,從而擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。
甘蔗制糖工程帶式壓濾機(jī)圖片
